制氣車間牢固樹立“科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力”的思想。緊抓制約裝置生產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù),影響效益增長(zhǎng)的主要矛盾,加大工藝改造,技術(shù)創(chuàng)新力度,持續(xù)開展生產(chǎn)裝置、工藝技術(shù)改造攻關(guān)。為推動(dòng)裝置高效運(yùn)行、節(jié)能降耗、效益提升、促進(jìn)低碳環(huán)保起到重要支撐作用。
煤漿提濃,小技改大回報(bào)
制氣車間設(shè)計(jì)煤漿制備濃度60%,通過(guò)摸索,逐步調(diào)整磨棒配比,煤漿粒度分布,磨煤水配比,添加劑用量,加強(qiáng)磨煤機(jī)運(yùn)行數(shù)據(jù)管控,一舉將煤漿濃度提升至63%。雖然僅是3%的提升,但在裝置滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)每小時(shí)可減少磨煤用水約5.38噸,而每減少1噸水節(jié)省的熱量可以滿足二氧化碳轉(zhuǎn)換成約400立方米的一氧化碳,同時(shí)少消耗約200立方米的氧氣。節(jié)能降耗的同時(shí)可大幅提高氣化爐有效氣產(chǎn)量,提升裝置運(yùn)行效率,從而有效降低生產(chǎn)成本。日積月累,僅此一項(xiàng)每年便可為公司節(jié)約成本約742.72萬(wàn)元。
火炬污水零排放,環(huán)保效益雙提升
日常生產(chǎn)中火炬裝置廢水主要為:火炬水封罐溢流水和火炬排放氣所攜帶工藝凝液?;鹁嫜b置廢水均為高COD高氨氮水,因此易造成環(huán)境污染處理難度大、成本高。但經(jīng)車間報(bào)批生產(chǎn)部同意將火炬裝置廢水配管送至磨煤機(jī)后,有效回收利用火炬廢水的同時(shí)可替代相當(dāng)量磨機(jī)制漿所用原水。在減少?gòu)U水處理成本,節(jié)約原水使用量的同時(shí),實(shí)現(xiàn)了火炬污水零排放,環(huán)保效益雙提升的目標(biāo)。
灰水替原水,實(shí)現(xiàn)循環(huán)再利用
氣化人都說(shuō)氣化玩的就是水,足見氣化裝置對(duì)水的依賴性。車間通過(guò)對(duì)外送灰水分析,發(fā)現(xiàn)其各項(xiàng)指標(biāo)均滿足裝置生產(chǎn)用水指標(biāo),因此通過(guò)管線改造將氣化界區(qū)環(huán)境維護(hù)所用原水、撈渣機(jī)沖洗水、氣化爐升溫水、激冷水管線沖洗用水、氣化爐水分布試驗(yàn)用水均改為灰水。管線改造后,裝置區(qū)內(nèi)實(shí)現(xiàn)灰水循環(huán)再利用,每小時(shí)可降低灰水外送10m3,相應(yīng)節(jié)約原水10m3,有效減少水資源浪費(fèi)的同時(shí)大幅縮減廢水處理成本。
發(fā)掘裝置潛能,解決工藝頑疾
變換裝置生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生大量工藝凝液,由兩臺(tái)凝液泵分別送至碳洗塔塔盤與氣化爐工藝氣出口。但在實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)滿負(fù)荷時(shí),所送凝液不能滿足碳洗塔塔盤沖洗水量,仍需補(bǔ)入高壓熱密封水約30m3/h,而另一臺(tái)泵輸送凝液卻有盈余。綜合分析考慮后,將兩臺(tái)泵出口管線聯(lián)通,有效平衡工藝凝液輸送量,解決碳洗塔塔盤沖洗水量不足的同時(shí),每小時(shí)節(jié)約高壓熱密封水約30m3,減少工藝凝液排放約30m3,更是有效緩解了高壓熱密封水泵高負(fù)荷運(yùn)行。一箭三雕,每年為公司創(chuàng)效550余萬(wàn)元。