公司尿素工藝裝置自2019年8月大檢修后總體運(yùn)行平穩(wěn),但隨著運(yùn)行時(shí)間的增長(zhǎng)產(chǎn)生的隱患也越來(lái)越多,尤其蒸發(fā)工段在經(jīng)過(guò)長(zhǎng)周期運(yùn)行,設(shè)備內(nèi)部副產(chǎn)物縮二脲大量堆積,嚴(yán)重影響了公司尿素產(chǎn)品質(zhì)量。按照計(jì)劃2020年尿素裝置需進(jìn)行停工大檢修。車(chē)間已安排了專(zhuān)項(xiàng)小組來(lái)解決蒸發(fā)工段的問(wèn)題隱患。
尿素工藝蒸發(fā)濃縮工段是尿素溶液提純最終工段,其中最終分離器(FA203)及三號(hào)噴射器(EE503)是重點(diǎn)檢修設(shè)備。正常運(yùn)行中,從蒸發(fā)一段輸送來(lái)溫度132℃、濃度97.5wt%的尿素溶液進(jìn)入FA203后,溫度達(dá)到138℃,在設(shè)備內(nèi)0.0033MPa真空下,高濃度、高溫度的尿素溶液已達(dá)到了副產(chǎn)縮二脲的條件。由于縮二脲特殊的物理性質(zhì),一旦附著于設(shè)備內(nèi)壁便很難被正常運(yùn)行的溫度溶解。FA203及EE503內(nèi)部縮二脲影響工藝運(yùn)行的同時(shí)也導(dǎo)致了公司產(chǎn)品質(zhì)量的下降。
在平時(shí)的生產(chǎn)運(yùn)行中,尿素車(chē)間工藝人員精心操作穩(wěn)定系統(tǒng),為優(yōu)化工藝抑制縮二脲的產(chǎn)生獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策,主要采取了蒸發(fā)工段的沖洗熱煮、減少尿素溶液停留時(shí)間、適當(dāng)提高氨碳比等方法,一定程度上抑制了縮二脲的生成,為公司長(zhǎng)周期的運(yùn)行提供了保障。
正逢公司決策開(kāi)展大檢修。尿素車(chē)間緊抓檢修契機(jī),在車(chē)間主任武保州的帶領(lǐng)下成立了13個(gè)檢修小組,此次蒸發(fā)工段也安排了專(zhuān)項(xiàng)小組檢修,包括FA203內(nèi)部縮二脲的清理、檢查設(shè)備內(nèi)件的完整性、配合EE503的吊裝并清理等。
目前,F(xiàn)A203下部及中部人孔已經(jīng)打開(kāi)進(jìn)行通風(fēng)置換,在車(chē)間各部門(mén)小組的積極努力和相互配合下,蒸發(fā)工段的檢修工作正有序推進(jìn)中。