生產(chǎn)運行
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“小”改造治愈運行“振頑疾”
發(fā)布時間:2021-12-08     作者:劉幫亮  來源:雙甲車間  瀏覽數(shù):3312   分享到:
近日,雙甲車間順利完成K7601壓縮機出口管線和706低溫甲醇洗系統(tǒng)連接管線振動改造工作。
自三期裝置原始開車以來,壓縮機出口管線和低溫甲醇洗各塔、罐連接管線一直存在“振動頑疾”,隨著擴(kuò)能改造項目的投入運行,系統(tǒng)負(fù)荷逐步提升振動幅度也愈來愈大,有發(fā)生事故的風(fēng)險。
針對上述問題,該車間報請公司安全環(huán)保部批準(zhǔn),組織相關(guān)技術(shù)人員同華陸設(shè)計院進(jìn)行技術(shù)交流,最終決定采用增加粘性隔振阻尼器裝置,在不改變管道系統(tǒng)的走向,不改變原來支吊架位置的前提下,用最少的投資獲取最大的收益。該阻尼器主要部件包括粘性隔振裝置、連接板、隔振管部、翅板、緊固件和彈簧支架,安裝完成后能夠在各個方向進(jìn)行運動,因此,對于系統(tǒng)負(fù)荷提升管道熱膨脹所引起的位移、沖擊載荷、運行大振動會瞬間產(chǎn)生阻尼力,保障裝置的安全穩(wěn)定運行。壓縮機的出口管線和低溫甲醇洗各塔、罐連接管線在安裝過程中不需要克服垂直方向的重力,因此安裝完成后大大提高了所屬管線自身的出力,滿足了后續(xù)工段運行的需求。改造后管線振動現(xiàn)象消失,效果顯著。
此次壓縮機出口管線和低溫甲醇洗系統(tǒng)連接管線振動改造工作圓滿完成,不僅解決了三期裝置管線運行中振動大的問題,還為系統(tǒng)長周期安全穩(wěn)定運行奠定了基礎(chǔ),為公司2021年效益提升站好攻堅安全崗、守好收官安全責(zé)。